随着矸石电厂正常生产运行,石灰石制粉车间的生产运行也步入正轨,在生产过程中的问题也一个接一个的暴露出来,在制粉车间员工们齐心协力的努力下,问题也一个接一个迎刃而解。
我们生产运行的石灰石制粉系统是立式欧版磨,这个磨的特点是需要风系统的配合,风量的耗费量大,随着生产的一步步深入,各种原料的变化,粒径、杂质成分、含水量等,都会影响生产,就连简单的天气变化也存在着较大的影响。原料含水量大,天气潮湿,这些因素直接导致的是成品石灰石粉的流动性变差,在下料口等部位容易堆积,导致下料不畅。除尘器下料口堆积的多了就会导致除尘器效果不佳,欧版磨内的循环不畅,进料口开始形成正压往外喷灰,车间的生产环境、作业环境变差。
发现这个问题,车间的运行班组清理疏通除尘器的下料口,调整翻板阀的配重,问题当时解决了,过几天一旦生产因素发生变化,就又出现了新问题。疏通清理下料口的工作量大,我们的人员不足,长此以往不是个办法,召集有过制粉工作经验的员工,和检修人员开专门处理下料管堵料问题的讨论会。
我们发现堵料一开始就是在下料口较小的部位形成的,一旦打破在下料口处的堆积,就堵不住除尘器,问题就解决了。大家都纷纷发言,以自己的经验想出了不同的办法,后来统一采用压缩空气扰动的办法,工程量小,不需要做大的改动,问题也解决了。
所谓压缩空气扰动就是在下料口的部位装一根软的压缩空气管,在生产的过程中,让这根软管在气体的作用下在下料口来回摆动,打破下料口物料的堆积。
在大家的努力下一个让人头疼的常态工作变得简单了起来,只需要按周期检查一下就可以,避免了繁重的体力劳动。员工们感叹:工作中只要善于发现、善于思考,就能让你的工作变得轻松自如!
平朔运营项目部 陈东亮


